摘要 針對焦燒豎窯出灰裝置存在的問題,改一段閥出灰為河南眾恒公司生產的二段閥出灰裝置,從而穩定了煅燒工況,提高了石灰產量和質量,降低了能耗。
1 原出灰裝置存在的問題
我廠焦燒豎窯于2003年12月建成投產,原采用一段閥密封出灰裝置,存在的主要問題:一是在出料過程中不能連續向窯內供風,影響了石灰的質量和產量。因為對活性石灰的生產來說,它需要一個相對穩定的熱工環境,預熱好的石灰石在煅燒帶需要快速分解,而這是如果不能連續供風,分解就會受陰,致使一部分石灰分解的通道被堵塞,即使再供風分解也不能再繼續,導致石灰表面死燒,里面生燒。豎窯的產量在程度上取決于風量,石灰的分解是一個吸熱的過程,它所吸收的熱量恰恰是由燃料的燃燒供給,持續穩定的供風是燃燒平穩進行的重要條件。二是在出灰時助燃風容易泄漏,造成能源的浪費。由于一段閥只有一個擋板,在出灰時因窯內壓力與外界壓力差值較大,風容易從里向外泄漏,并時常伴隨一些小的石灰顆粒,污染環境,浪費能源。三是出料灰溫較高,容易燒壞皮帶。在生產過程中,有時下紅料,灰溫較高,不能使從窯內出來的石灰塊溫度得到快速冷卻,盡管出料皮帶采用的是耐熱材質,但還是被燒的傷痕累累,嚴重縮短了使用壽命。
2 改進措施
為了解決上述問題,經過調研和論證,我們將1#豎窯一段閥改為兩段閥密封裝置。兩段閥是豎窯生產中關鍵的排灰裝置,由上下兩段擋板箱體、液壓缸、擋板墊、檢查孔、潤滑裝置等組成,通過本裝置兩段擋板分別輪番交替開閉,把豎窯排灰筒中連續落下的石灰排放到成品皮帶上。兩段閥密封裝置能使肋燃風不間斷送風,由于在排灰過程中兩段閥的擋板交替密封作用,使助燃風不能從里向外泄漏,可有效地提高石灰產量和質量,并可避免助燃風的浪費,節約電耗,減少對環境的污染。
3 改進效果
一段閥與兩段閥的理論產量對比如下:一段閥如果安連續供風500S,出灰時間設定為100S,產量為320t,那么兩段閥由于能夠連續生產,理論產量為384t。
通過近一年來的生產實踐,采用兩段閥的1#豎窯與仍使用一段閥的2#豎窯相比,效果明顯:一是提高了產量(詳見表1)。2#豎窯的利用系數一般為0.75左右,1#豎窯一般為0.8左右(鞍鋼耐火廠利用系數為0.9左右),由于初次使用兩段閥,一些參數設定還不盡合理,如果利用系數能達到0.85,每年可增產(430×0.85-320=14560噸。二是改善了石灰質量(詳見表2)。在同樣原燃料的條件下,1#豎窯成品灰指標較2#豎窯要好。三是節約了電耗。采用兩段閥后,在出料過程中助燃風不再泄露,在程度上減少了鼓風機的開度,電耗有所下降。四是穩定了出料的溫度。采用兩段閥后,剛出窯的石灰與空氣充分接觸,得到很好的冷卻,從而減少了對皮帶的灼燒。
表1 改進后的1#豎窯與未改進的2#豎窯產量對比
日期
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6.13
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6.14
|
6.15
|
6.16
|
6.17
|
6.18
|
6.19
|
6.20
|
6.21
|
6.22
|
1#窯
|
305
|
340
|
349
|
331
|
351
|
364
|
340
|
325
|
340
|
338
|
2#窯
|
300
|
325
|
326
|
305
|
323
|
325
|
330
|
320
|
325
|
316
|
表2 改進后的1#豎窯與未改進的2#豎窯質量對比
日期
|
6.13
|
6.14
|
6.15
|
6.16
|
6.17
|
6.18
|
6.19
|
6.20
|
6.21
|
6.22
|
6.23
|
|
1#窯
|
CaO
(%)
|
84.2
|
84.6
|
84.6
|
85
|
84.6
|
52
|
84.8
|
84.6
|
84.6
|
84.6
|
85.2
|
活性度
(ml)
|
215
|
227.8
|
217.8
|
212.88
|
217.8
|
227.8
|
227.7
|
215
|
215
|
215
|
230
|
|
2#窯
|
CaO
(%)
|
83。
.8 |
84
|
83.8
|
83.4
|
83.2
|
83.8
|
84.2
|
83.6
|
83.4
|
84
|
83.2
|
活性度
(ml)
|
200.9
|
222.7
|
207.9
|
207.8
|
202.9
|
207.9
|
217.8
|
200
|
205
|
200.9
|
207.9
|