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改進豎窯出灰裝置,提高石灰產量和質量

  摘要 針對焦燒豎窯出灰裝置存在的問題,改一段閥出灰為河南眾恒公司生產的二段閥出灰裝置,從而穩定了煅燒工況,提高了石灰產量和質量,降低了能耗。

  1 原出灰裝置存在的問題

  我廠焦燒豎窯于2003年12月建成投產,原采用一段閥密封出灰裝置,存在的主要問題:一是在出料過程中不能連續向窯內供風,影響了石灰的質量和產量。因為對活性石灰的生產來說,它需要一個相對穩定的熱工環境,預熱好的石灰石在煅燒帶需要快速分解,而這是如果不能連續供風,分解就會受陰,致使一部分石灰分解的通道被堵塞,即使再供風分解也不能再繼續,導致石灰表面死燒,里面生燒。豎窯的產量在程度上取決于風量,石灰的分解是一個吸熱的過程,它所吸收的熱量恰恰是由燃料的燃燒供給,持續穩定的供風是燃燒平穩進行的重要條件。二是在出灰時助燃風容易泄漏,造成能源的浪費。由于一段閥只有一個擋板,在出灰時因窯內壓力與外界壓力差值較大,風容易從里向外泄漏,并時常伴隨一些小的石灰顆粒,污染環境,浪費能源。三是出料灰溫較高,容易燒壞皮帶。在生產過程中,有時下紅料,灰溫較高,不能使從窯內出來的石灰塊溫度得到快速冷卻,盡管出料皮帶采用的是耐熱材質,但還是被燒的傷痕累累,嚴重縮短了使用壽命。

  2 改進措施

  為了解決上述問題,經過調研和論證,我們將1#豎窯一段閥改為兩段閥密封裝置。兩段閥是豎窯生產中關鍵的排灰裝置,由上下兩段擋板箱體、液壓缸、擋板墊、檢查孔、潤滑裝置等組成,通過本裝置兩段擋板分別輪番交替開閉,把豎窯排灰筒中連續落下的石灰排放到成品皮帶上。兩段閥密封裝置能使肋燃風不間斷送風,由于在排灰過程中兩段閥的擋板交替密封作用,使助燃風不能從里向外泄漏,可有效地提高石灰產量和質量,并可避免助燃風的浪費,節約電耗,減少對環境的污染。

  3 改進效果

  一段閥與兩段閥的理論產量對比如下:一段閥如果安連續供風500S,出灰時間設定為100S,產量為320t,那么兩段閥由于能夠連續生產,理論產量為384t。

  通過近一年來的生產實踐,采用兩段閥的1#豎窯與仍使用一段閥的2#豎窯相比,效果明顯:一是提高了產量(詳見表1)。2#豎窯的利用系數一般為0.75左右,1#豎窯一般為0.8左右(鞍鋼耐火廠利用系數為0.9左右),由于初次使用兩段閥,一些參數設定還不盡合理,如果利用系數能達到0.85,每年可增產(430×0.85-320=14560噸。二是改善了石灰質量(詳見表2)。在同樣原燃料的條件下,1#豎窯成品灰指標較2#豎窯要好。三是節約了電耗。采用兩段閥后,在出料過程中助燃風不再泄露,在程度上減少了鼓風機的開度,電耗有所下降。四是穩定了出料的溫度。采用兩段閥后,剛出窯的石灰與空氣充分接觸,得到很好的冷卻,從而減少了對皮帶的灼燒。

  表1 改進后的1#豎窯與未改進的2#豎窯產量對比

日期
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
1
305
340
349
331
351
364
340
325
340
338
2
300
325
326
305
323
325
330
320
325
316

  表2 改進后的1#豎窯與未改進的2#豎窯質量對比

日期
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
1
CaO
(%)
84.2
84.6
84.6
85
84.6
52
84.8
84.6
84.6
84.6
85.2
活性度
(ml)
215
227.8
217.8
212.88
217.8
227.8
227.7
215
215
215
230
2
CaO
(%)
83。

.8

84
83.8
83.4
83.2
83.8
84.2
83.6
83.4
84
83.2
活性度
(ml)
200.9
222.7
207.9
207.8
202.9
207.9
217.8
200
205
200.9
207.9

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